实际应用案例分析:皮带中部自动取样机的使用问题及解决方法

时间:2024-05-09 13:10:41  作者:圣能科技 浏览次数:

现今随着煤炭价格的大幅度提高,各大电力企业的燃料成本所占比重也增大,为了控制成本,掌握精确盈亏,电厂多利用自动化的采样设备进行采样。皮带中部自动取样机是常见的煤炭采样装置,其采样精准度、运行稳定可靠性影响着最终采样的代表性,在安装应用过程中要充分保障其运行稳定。现结合圣能科技皮带中部自动取样机在电厂现场的实际应用案例,探讨采样机遇到的一些问题及解决方法,并提出改进建议,以确保设备安全可靠运行、提高取样机的准确性,以达到无偏差的目标。

 

1、皮带中部自动取样机的安装位置和空间设计

取样机架装在皮带中部上方的整套系统,包括采样头、U型管、一级给料皮带机、溜槽、二级给料皮带机、缩分器等。首先,现场要具备足够的安装高度和空间,避免与周围设备产生干扰,同时也要避免前次所采样品与后次采样造成冲突,确保时间、高度准确,避免前一次采样还没有完成,后一次采样已经开始。其次,U型管的角度要根据实际情况而定,但是一定不可过大,以确保取样过程流畅。此外,二级给料皮带机要采用槽型托辊或平托辊,确保采样输送稳定。另外,提斗机要安装在采样的后面位置,防止已经被采样过的煤炭再次被取样,同时位置要合理布置,便于取样料的运输。
 

 
 

2、皮带中部自动取样机的问题和解决方法

(1)煤炭含水量高,造成堵塞将重锤式破碎机改为立式破碎,类似于生活中用的滚筒洗衣机,很好地解决了煤炭含水量高造成的堵塞问题。

(2)二级给料机皮带跑偏:现场造成这一问题的原因在于空间不够大,二级给料机只有2.5米,中间没有托辊造成皮带跑偏。增加了皮带张紧装置,同时调整采样时间来解决,保证采样过程顺畅。

(3)给料机撒料:一级和二级给料机存在撒料问题,针对这一问题,采用全封闭式的给料机,同时不会影响采样煤的输送、不会卡塞缝隙。

(4)二级破碎堵煤:采样头切割器的开口尺寸要比最大煤块尺寸大3倍,采样头开口尺寸应足够大。同时,加装后挡板,与皮带接触改为刮煤皮,调整支撑架。

(5)一级给料皮带下煤筒问题:因为皮带采样到一级给料皮带机有落差,采样头刮下的煤样落到一级给料皮带机会有冲击,如果长时间使用会造成皮带撕裂、扬尘等问题。解决方法是在落煤筒低端、皮带上面加装一块倾斜的缓冲挡板。煤样从上方下落到缓冲挡板上,之后再滑落到装有缓冲托轮的皮带上,冲击力得到很大减轻,保障了设备的安全运行。

(6)采样机运行期间,进入铁器造成设备损坏:根据现场客户要求,在一级给料皮带机上加装除铁器。

 

皮带中部自动取样机是一套系统化设备,包含部件多、工序复杂,且现场工况条件好坏不一,使用过程中难免出现各种问题。无论面对什么样问题,圣能科技工程师通过对现场情况的分析,综合丰富的经验,很好地解决各种问题,确保取样机正常、安全运行。

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